“焦页5-S2HF井因地层能量降低,过去一直处于低效间开状态,1月中旬采用‘气举+泡排’排采工艺后,最高日均产气1.56万立方米,目前已实现连续稳定生产。”2月2日,江汉油田涪陵页岩气公司工艺所负责人喻建川说。
涪陵页岩气田已开发多年,受井筒积液、油管腐蚀穿孔、地层能量下降等因素影响,部分气井生产效果变差。为实现天然气上产目标,江汉油田持续开展涪陵页岩气田低效井专项治理,基于气井生产情况,深化异常动态分析,精细制定治理策略,强化工艺实施效果。
加强异常动态分析。开展异常井动态跟踪分析,建立页岩气井产量递减模型,对待治理井实施潜力评价,将异常井细分为3大类6小类,形成不同的治理工艺对策。在气藏管理平台构建异常智能预警模块、排采工艺效果跟踪模块,将预警短信自动发送至各管理区,及时治理气井异常情况,实时跟踪工艺参数和生产数据,分析治理效果。截至目前,平均每周预警气井积液32井次,准确率达96.7%。
分类实施气举对策。将待气举井按潜力高低等标准建立气举池,排定气举优先级,规范现场管理。开展循环气举等新工艺试验,并按照气井不同生产特征,制定分类气举工艺对策,强化气举工艺应用效果。2023年1月以来,共开展循环气举试验65口井,气井生产时率大幅提高,产量稳步上升。
引进设备动态调整,扩大泡排应用规模。引进远程控制智能加药装置,实现气井泡排药剂自动加注和远程控制,无需现场操作,大幅降低人工巡检强度,增产控减效果显著。2023年新增实施泡排96口井,措施后平均生产时率由68%提高至86%。
优化调整工艺参数。针对江东区块和乌江南区块气井埋深大、产水量高、自喷能力差等特点,先后在焦页82号等平台选取17口中、高产水气井开展机抽排水采气试验,打造国内首家页岩气机抽排水采气示范平台。焦页88-1HF井改用机抽排水采气工艺后日均产气量大幅增长。推进创新技术试验,采用智能间开采气工艺技术、U形管免积液排采工艺技术和二次增压技术,气井产气能力有效提升。
“我们将继续依托油田采油气专家联盟,紧盯治理目标,2024年计划新增老井措施1256井次,不断提高采气精细管理标准化水平,持续攻关排水采气新工艺技术,进一步提升低效井治理水平和效率。”江汉油田工程技术管理部副经理王大江说。