中国石化新闻网讯 9月24日,明9斜-7-5CZ井压裂施工后自喷,技术人员根据施工效果和自喷压力,预计会放喷数天,经协商后,决定安排作业队伍转战王斜78B井,马不停蹄地进行检泵作业。通过停等时的交叉作业,明9斜-7-5CZ井放喷工作也有序进行,王斜78B井提前10小时完工。
今年,江汉油田推行小时作业时效施工管理,优化作业工序安排,提升作业效率,促进老区挖潜增效,作业时效从原来的85%提升至91%。其中:油井开井率提高1.4个百分点,措施有效率提高2.3个百分点,注水单耗降低4个百分点,两项指标在总部考核评比中摘星。
江汉油田推广单井作业工序占时分析模板,从原来的按天计算,到现在将每道工序的实际工作时间和等待时间精确到小时,每日商议作业安排,提早做好工农协调、设备配套、人员安排等各环节准备及协调工作,减少中间环节,缩短占井周期。在作业过程中,充分发挥连续油管、连续套铣筒、套漏井找漏等技术优势,有效提高了作业进度。江汉采油厂作业时效同比提高6个百分点。
针对江汉油区严河、王场、广华等水敏性储层特征,该油田持续入井液体系优化,组织工程院优化入井液配方,使严7斜-12井、广7斜-25井排水期分别比同区块油井缩短10天、7天,因作业排液时间过长的问题得到有效缓解。他们还完善油管分级分年限管理制度,形成了修复油管分三级壁厚、措施油管分次、抽油杆分年限等三类管理制度,保证入井管杆质量。
该油田坚持问题导向,依托采油工程月度例会平台,分区块开展油水井管理分析,组织专家进行采油工程关键难题攻关。在坪北经理部研究出了小套管侧钻井靶向暂堵压裂技术,实现小套管侧钻井靶向暂堵压裂,在P56-96CZ井获4.88吨/天高产油流;在清河采油厂推广小修拔绕技术,小修一次拔绕成功9井次,成功率100%,节约大修费用260万元;在荆州采油厂引进智能驱动控制技术装置,通过自动调节冲次,实现供采平衡,应用后泵效提高57.6%,日耗电下降68千瓦时,单井累计节电1920千瓦时。